CASTOR-POLLUX to dwustopniowy model RDM (Rakieta Dużej Mocy)
Pierwszy start tego modelu w dniu 17 listopada odbył się jednak w konfiguracji jednostopniowej. Rakieta została pozbawiona modułu silnikowego z drugiego stopnia, czyli z członu Castor.
Celem eksperymentu było sprawdzenie stabilności w locie oraz przetestowanie elektroniki pokładowej pod katem rejestracji parametrów lotu.Warunki atmosferyczne tego dnia były idealne:
- temperatura 7-10 C
- wiatr 2-3 m/sek
- bezchmurnie
Start odbył się z wyrzutni szynowej o długości 3 metrów. Rakieta osiągnęła wysokość 622 metry (zmierzona przez SALT-3) w czasie niespełna 11 sekund.
CASTOR_POLLUX to dwustopniowy model RDM (Rakieta Dużej Mocy).
Start w dniu 17 listopada 2013 roku odbył się jednak w konfiguracji jednostopniowej. Celem eksperymentu było sprawdzenie stabilności w locie oraz przetestowanie elektroniki pokładowej pod katem rejestracji parametrów lotu.
Warunki atmosferyczne tego dnia były idealne:
- temperatura 7-10 C
- wiatr 2-3 m/sek
- bezchmurnie
Start odbył się z wyrzutni szynowej o długości 3 metrów.
Rakieta osiągnęła wysokość 622 metry (zmierzona przez SALT-3) w czasie niespełna 11 sekund.
Dane techniczne:
- Wysokość = 1800 mm
- Średnica korpusu= 80 mmMasa startowa = 3719 g
- Silnik SR323 600 Ns o masie całkowitej 1105g w tym 423g paliwa
- Podwójny odzysk SALT-3+UWS
- Spadochron pilot – średnica 600 mm – wyrzucony na wysokości 612,5 metra
- Spadochron głowny – średnica 1500 mm
Wyposażenie dodatkowe:
- FLEXIPILOT
- ARECODER
Osiągi modelu:
wysokość lotu 622 m
Całkowity czas lotu 65 sekund.
Maksymalna prędkość 155 m/s
Uwagi końcowe:
Lot stabilny, jednak rakieta wróciła tylko na spadochronie pilocie. Główny spadochron mimo zadziałania układu odzysku na zaplanowanej wysokości 164,5 metrów, nie rozwinął się. Przyczyną była zbyt ciasno osadzona głowica w korpusie. Stosunkowo niska temperatura otoczenia spowodowała skurcz materiału korpusu, co w konsekwencji doprowadziła do nieprzewidzianych kłopotów z rozdzieleniem części modelu.
- Przy starcie nastąpiło uszkodzenie statecznika C – rakieta zahaczyła o odciąg wyrzutni. Błąd popełniony przez obsługę podczas ustawiania wyrzutni.
- ARECORDER nie zarejetrował danych – podczas twardego lądowania wysunęła się karta pamięci z gniazda na płycie głównej.
- FLEXIPILOT – brak danych spowodowany wyłączeniem układu podczas startu. Prawdopodobnie spowodowane to zostało niskim stanem naładowania baterii LiPo.
- Silnik SR 323 pracował prawidłowo. Rakieta została wyniesiona na wysokość 622 m (patrz wykres).